1 出現(xiàn)跑偏這種故障的原因
。1)右轉向離合器分離彈簧因退火、疲勞或折斷而失去彈性;
。2)右轉向離合器摩擦片磨損嚴重(磨損極限為3.7mm),或者摩擦片上的粉末冶金材料脫落;
。3)右轉向離合器活塞的密封圈破損,使離合器結合壓力不足;
。4)右制動器踏板行程調整過。ㄕP谐虨140~150mm),使剎車帶與剎車外轂的間隙過;
。5)制動帶與制動轂之間有異物,造成剎車襯片與外轂之間的摩擦。
在上述原因中,(1)~(3)使右轉向離合器打滑,(4)~(5)使制動器即使沒有操作也會產(chǎn)生制動作用。
2 跑偏故障的排除
采用排除法排除跑偏故障,從最容易排判斷的原因開始。首先檢查制動帶之間有無異物,結果沒有,原因(5)被排除。然后檢查剎車踏板行程和剎車帶間隙,踏板行程和間隙均正常,原因(4)被排除。再把右邊轉向離合器吊出來拆檢,結果發(fā)現(xiàn)摩擦片、摩擦片分離彈簧和活塞油封均完好,這樣所有可能的原因都被排除了。那么造成推土機跑偏的原因究竟是什么呢?
疑點集中在剛剛換上的新轉向閥上,經(jīng)拆檢,結果發(fā)現(xiàn)在右轉向閥桿右端的小活塞腔里有一片加工時留下的鉆屑。正是因為加工人員的疏忽,造成了機械的故障。
轉向操縱閥整體式閥體1中裝有兩根閥桿,右轉向閥桿2和左轉向閥桿4,每個閥桿有兩個位置,即“接通”和“關閉”。不操縱時,閥桿靠回位彈簧5停在關閉位置。圖示的閥桿位置就是關閉位置,由主溢流閥來的壓力油進入轉向閥的D腔,D腔處于封閉狀態(tài)。
當操縱右轉向操縱桿時,聯(lián)動機構帶動閥桿2壓縮彈簧5向右移動,D腔中的壓力油經(jīng)A腔去往右轉向離合器,使右轉向離合器分離,從而實現(xiàn)推土機右轉向。松掉右轉向操縱桿時,右轉向閥桿2在彈簧5的彈力作用下回位,切斷A腔和D腔,而使A腔和放泄腔B腔連通,原先充入右轉向回路中的油由A經(jīng)過B腔流回后橋箱。
為了操縱轉向時轉向離合器能迅速分離,轉向離合器回路中應充滿油液,以使操縱靈敏。但實際上機械長時間不操縱轉向時,B腔中的油會沿間隙泄漏。因此在設計加工時,在右轉向閥桿2的右端增設了一個小活塞3。活塞右端由小彈簧頂住,活塞上加工有油孔,當B腔中的油泄漏時,壓力降低,壓力腔D腔中的油將通過小孔補充到B腔中,以此來保證轉向離合器中時刻充滿油液。
當小活塞3左端被小鉆屑堵住時,去往B腔的油路被封死,B腔由于油液泄漏壓力降低,即右轉向閥桿4右端的壓力降低,而閥桿4左端通過小孔與壓力腔D腔相通,小活塞左端壓力很高,這將迫使小活塞向右移動,頂住彈簧以后,就會帶動右轉向閥桿2向右移動,從而先使A腔與B腔隔開,再使D腔與A腔連通,壓力油流向右轉向離合器,實現(xiàn)右轉向離合器分離,因此即使沒有操縱右邊轉向,推土機也會向右轉彎。
找到故障原因后,把堵住油孔的小鉆屑取出,裝機試車后,跑偏故障即排除。由于這種原因造成的跑偏故障極為罕見。
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