一臺CAT320B型挖掘機,在工作過程中突然出現(xiàn)動臂只能升不能降的故障現(xiàn)象,但此時發(fā)動機的運轉(zhuǎn)并無異常,機器的其他動作也均正常。該機動臂的部分液壓油路。
因為發(fā)生此故障時發(fā)動機運轉(zhuǎn)正常,且機器能完成除動臂下降外的其他動作,說明發(fā)動機沒有問題。經(jīng)分析認(rèn)為,故障應(yīng)在液壓系統(tǒng)上。于是,我們首先檢查了液壓油濾清器,看是否有金屬屑及其他污物,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有明顯的異物。而后,我們根據(jù)可能造成此故障的原因進行了下列的檢查。
(1)測主油路的壓力。因為動臂下降時只有上泵供油,因此只需檢測上泵的輸出壓力,此時壓力表的顯示值為34.3MPa,表明上泵輸出壓力正常,因此可排除主泵有問題。
(2)測先導(dǎo)油的壓力。先導(dǎo)油壓力不足也可導(dǎo)致機器的動作不正常。因其他動作正常,所以就直接測量動臂下降時的先導(dǎo)油壓力,并查看油路是否暢通。經(jīng)檢查,先導(dǎo)油壓力及油路均正常。
(3)查看動臂主控制閥1閥芯的動作是否阻滯。如果閥芯被污物卡住,先導(dǎo)油就不能推動此閥芯運動,則動臂也就不能下降。經(jīng)檢查,該閥芯在閥體內(nèi)運動自如,故可排除此因素。
(4)檢查動臂防漂移總成閥是否有問題。當(dāng)動臂已處于抬起狀態(tài)而動臂操作手柄也已回到了中位時,或在發(fā)動機突然熄火時,為減少動臂的自動沉降量而設(shè)置了該總成閥。該閥只在動臂下降過程中起作用,在動臂上升時對系統(tǒng)并無影響。
動臂液壓回路的工作過程是:當(dāng)動臂操作手柄作“動臂起升”的動作時,先導(dǎo)油推動動臂主控制閥1的閥芯,使主泵壓力油通過動臂主控制閥到達(dá)動臂防漂移總成閥并推動控制閥芯2,這樣,主泵壓力油即可到達(dá)動臂缸的缸底端;當(dāng)動臂操作手柄處于中位時(動臂處在抬起狀態(tài)),動臂的自重作用使動臂缸缸底端的壓力較高,由于動臂防漂移總成閥內(nèi)插裝閥5的活塞兩端的油路已經(jīng)控制閥芯2溝通,且活塞左端面積大于右端,在油壓的作用下活塞右移,封住了動臂缸缸底端至動臂主控制閥的油路,因而減少了流經(jīng)動臂主控制閥的液壓油流量,從而減少了動臂的沉降量,當(dāng)動臂操作手柄作“動臂下降”的動作時,經(jīng)先導(dǎo)控制閥的先導(dǎo)油分成兩路:一路去推動動臂主控制閥的閥芯,使主泵壓力油通過動臂主控制閥到達(dá)動臂缸的缸桿一端;另一路至動臂防漂移總成閥中的控制閥芯2,通過該閥芯的作用切斷了插裝閥5的活塞兩端的油路,同時將其左腔油經(jīng)控制閥芯與油箱溝通,左腔的壓力降低,活塞左移,打開了動臂缸底端與動臂主控制閥的通道,動臂缸底端的油遂經(jīng)動臂主控制閥回油箱,或在動臂快速下降時,一部分動臂缸底端的回油經(jīng)動臂再生油路重新回到動臂缸的缸桿端(動臂再生油路是為了加快動臂的下降而設(shè)置的)。如果插裝閥的左腔油不能通過控制閥芯與油箱溝通,其左腔壓力就不能降低,則活塞將始終抵在右方,從而封住了動臂缸底端的回油路,造成動臂不能下降。
根據(jù)上述油路我們認(rèn)為,造成該機故障的原因應(yīng)在動臂防漂移總成閥內(nèi)。當(dāng)拆下動臂防漂移總成閥并進行解體檢查時發(fā)現(xiàn),控制閥芯2上的節(jié)流孔已被污物阻塞,致使油路不通。于是,擰下該閥端部的內(nèi)六角螺堵,徹底清洗了油道內(nèi)的污物,并清洗、組裝防漂移總成閥,裝復(fù)后試機時,該機的故障已消失。
這一故障的排除過程告訴我們:挖掘機內(nèi)部液壓系統(tǒng)的許多部件十分精密,對液壓油的污染十分敏感。因此,必須加強機器的日常保養(yǎng),按時、定期更換相關(guān)的油品和濾油器,保持系統(tǒng)內(nèi)部的潔凈,才能有效地避免類似故障的發(fā)生。
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