一臺(tái)330BL型挖掘機(jī),在使用了8216h后出現(xiàn)了液壓油高溫報(bào)警現(xiàn)象。停機(jī)使其冷卻,但工作約1h后又出現(xiàn)上述報(bào)警現(xiàn)象,如此反復(fù)。
現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),液壓油已呈灰色;機(jī)器在停止回轉(zhuǎn)時(shí),回轉(zhuǎn)馬達(dá)發(fā)出很大的吸空聲。
根據(jù)故障現(xiàn)象并結(jié)合該機(jī)的液壓工作原理進(jìn)行分析后認(rèn)為,造成液壓油溫度過(guò)高的原因可能是:液壓油位過(guò)低;各種液壓控制閥、安全閥以及液壓缸內(nèi)部泄漏;行走馬達(dá)或回轉(zhuǎn)馬達(dá)泄漏;回油阻力過(guò)大;液壓油箱散熱效果不佳等。
首先用壓力表測(cè)量各液壓回路的安全壓力值,結(jié)果壓力均在技術(shù)要求的范圍內(nèi),這樣就排除了各種控制閥、安全閥和液壓缸以及回轉(zhuǎn)馬達(dá)泄漏的可能性;由于液壓系統(tǒng)沒(méi)有回油壓力測(cè)試口,又沒(méi)有三通接頭,故無(wú)法進(jìn)行回油壓力的測(cè)試;另外,發(fā)動(dòng)機(jī)的冷卻液溫度一直正常,冷卻液散熱器又安裝在液壓油冷卻器的后部,通風(fēng)良好,因而液壓油冷卻器散熱效果不佳的可能性也被排除。但在用紅外溫度測(cè)量?jī)x測(cè)量液壓油冷卻器的進(jìn)、出油管溫度時(shí)發(fā)現(xiàn),兩者的溫度沒(méi)有差異,這和前面作出的液壓油冷卻器的散熱效果良好的結(jié)果自相矛盾。于是,我們對(duì)可能出現(xiàn)故障的部件逐一進(jìn)行了排查,通過(guò)排查,將故障的可能性集中在液壓油的回油和冷卻油路上了,由于無(wú)法直接對(duì)液壓油的回油壓力及冷卻回路壓力進(jìn)行檢查,只有拆檢冷卻回路了。于是,放凈液壓油,拆下液壓油冷卻回路上的冷卻旁通閥,發(fā)現(xiàn)該閥閥座上卡有一鋁合金碎片。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),慢回閥已經(jīng)部分解體。更換該閥和液壓系統(tǒng)的回油濾油器,并對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了沖洗,重新加注液壓油后再試機(jī)時(shí),液壓油溫度始終保持在正常的狀態(tài),回轉(zhuǎn)馬達(dá)的吸空聲也已消失,機(jī)器故障已被排除。
對(duì)此故障原因的分析:根據(jù)該機(jī)液壓系統(tǒng)的液壓油回油和補(bǔ)油以及冷卻器、慢回閥和冷卻旁通閥位置圖可知,液壓系統(tǒng)的回油是先經(jīng)過(guò)回轉(zhuǎn)慢回閥后,再經(jīng)冷卻旁通閥位置圖可知,液壓系統(tǒng)的回油是先經(jīng)過(guò)回轉(zhuǎn)慢回閥后,再經(jīng)過(guò)冷卻旁通閥和液壓油冷卻器,又經(jīng)回油濾油器后回到液壓油箱的。慢回閥的作用是保持會(huì)有壓力在290kPa,保持此壓力的目的是,防止回轉(zhuǎn)馬達(dá)在停止回轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)真空現(xiàn)象,同時(shí),慢回閥還可以防止由于回轉(zhuǎn)馬達(dá)內(nèi)部泄漏而引發(fā)的真空。流經(jīng)慢回閥的液壓油又分成兩路:一路流經(jīng)液壓油冷卻器,另一路流經(jīng)冷卻旁通閥。冷卻旁通閥是利用液壓油的壓力來(lái)控制其啟閉的,當(dāng)液壓油的溫度過(guò)低時(shí),回油管內(nèi)的流動(dòng)阻力就很大,這樣回油管內(nèi)的液壓油壓力就較高,旁通閥就會(huì)開啟,大部分的液壓油流經(jīng)旁通閥后再經(jīng)過(guò)回油濾清器直接回到油箱,一小部分液壓油流至散熱器;當(dāng)液壓油溫度升高后,油的壓力降低,旁通閥關(guān)閉,這樣絕大部分液壓油就經(jīng)冷卻器后流至回油濾清器,最后流回油箱。旁通閥就這樣使液壓油的溫度始終保持在最佳的工作溫度狀態(tài)。
在該例故障中,由于慢回閥解體后的鋁合金碎片卡在冷卻旁通閥的閥座上,使旁通閥始終處于開啟位置,大部分液壓油就直接經(jīng)回油濾油器流回油箱,而不再經(jīng)過(guò)液壓油冷卻器散熱,從而造成液壓油高溫。同時(shí),由于慢回閥的損壞,就不能保持一定的回油壓力,在回轉(zhuǎn)馬達(dá)停止回轉(zhuǎn)過(guò)程中不能進(jìn)行補(bǔ)油,因此回轉(zhuǎn)馬達(dá)就會(huì)發(fā)出吸空聲響。
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