。1)發(fā)動機部分
①燃油不符合要求,燃油濾清器、燃油管堵塞
、谌加拖到y(tǒng)有空氣
、鄹邏河捅糜泄收
、車娪推饔泄收
、輫娪蜁r間不正確
、逇飧讐嚎s壓力偏低
、甙l(fā)動機相位錯亂
、嚯娐凡糠钟泄收
發(fā)動機啟動時,液壓泵組功率大于發(fā)動機功率,因而引起啟動困難。
本著“先易后難”的原則,對上述分析逐一進行排查:發(fā)現(xiàn)①、②、⑧項均無問題;拆下各缸的噴油器,用壓力表測氣缸壓力,結(jié)果壓力均在2.3~2.4MPa之間,即在正常范圍(2~2.6 MPa)內(nèi);檢查噴油時間也正常;校核噴油器壓力,除I缸噴油務(wù)化質(zhì)量稍差外,其余都基本正常,壓力在18 MPa左右;修校高壓油泵及提前器,發(fā)現(xiàn)除II、IV缸百次油量稍低外(約為每百次6.5mL),其余缸約為每百次8mL,噴油泵相位角度也無問題;調(diào)校好高壓油泵后裝回發(fā)動機,按照高壓油泵的出油順序和曲軸皮帶盤上的指針位置檢查氣門間隙,其值也為正常,即發(fā)動機相位正常。由以上檢查可以看出發(fā)動機本身并無故障。為驗證此判斷的正確性,拆下泵組的連接裝置(將泵組妥善放置好),讓發(fā)動機無負荷運轉(zhuǎn),試運轉(zhuǎn)幾次,發(fā)動機每次都能正常啟動,各油門開度均正常,但裝上泵組成試運轉(zhuǎn)時卻故障依舊,發(fā)動機有時能啟動,有時則不能,由此可確定,本機故障是由液壓部分故障引起的。
(2)液壓部分
該機為恒功率控制、負反饋控制系統(tǒng),即先導(dǎo)油壓上升時泵流量減少;反之,減小時泵流量增大。現(xiàn)發(fā)動機帶負荷時啟動困難,可能是發(fā)動機啟動時的輸出功率低于泵組輸入功率所致。于是,對液壓部分做以下檢查:
、 壓力檢測
分別在前、后泵出油口處接一40 MPa的壓力表,在先導(dǎo)泵檢測口處接一6 MPa的壓力表,然后試著啟動發(fā)動機(機器不做任何動作)發(fā)現(xiàn)前泵壓力在2.5 MPa左右,而后泵壓力卻在6 MPa左右,先導(dǎo)壓力為3 MPa;操作機器的各種動作(如鏟斗、斗桿、動臂、回轉(zhuǎn)等),測兩主控制閥主安全閥的壓力,結(jié)果其壓力均為28 MPa,符合技術(shù)標準,且機器動作的時間也正常。然而,現(xiàn)前、后泵啟動時的壓力不同,后泵壓力偏高,初步判斷為:后泵一右控制閥系統(tǒng)異常。
② 互換檢測
因兩泵結(jié)構(gòu)相同,調(diào)節(jié)方法也相同,而左、右主控制閥不同,為判斷故障是在泵上還是在控制閥上,將兩泵的高壓油管、先導(dǎo)控制油管加以調(diào)換,即將前泵的出油管接至右控制閥,將右控制閥調(diào)節(jié)泵的先導(dǎo)油管接至前泵的調(diào)節(jié)器上,后泵亦然,整個系統(tǒng)即變成:前泵一右控制閥,后泵一左控制閥。此時啟動發(fā)動機發(fā)現(xiàn),前泵壓力變成6 MPa左右,而后泵壓力則變成2.5 MPa了。
2、 診斷與排除
經(jīng)過上述的分析與檢查,以及壓力檢測與互換檢測,可以確定故障在右控制閥而不泵上。那么,為什么會出現(xiàn)兩泵壓力明顯有異而控制閥組的動作卻正常的情況呢?經(jīng)查閱液壓原理圖,并分析泵一閥調(diào)節(jié)控制原理后知,該控制油路由邏輯閥、單賂閥、單向節(jié)流閥及閥組的中位油路所組成,當閥組上的各閥芯均在中位時,單賂節(jié)流閥使閥組中位的油路形成北壓,該北壓(先導(dǎo)壓力)通過單向閥作用于泵調(diào)節(jié)器,使泵保持最小排量。對檢測情況進行分析后認為,故障在控制油路上。仔細拆檢了上述的相關(guān)部位,發(fā)現(xiàn)油液中有細微的銅末,而在單向閥(去泵調(diào)節(jié)器)的閥孔處聚集了不少鐵悄,使閥孔近于“堵死”狀態(tài),使流向泵調(diào)節(jié)器的先導(dǎo)壓力油減少,從而使泵的流量上升,相應(yīng)使之功率增大,故單向閥堵塞是故障的癥結(jié)所在。
認真清洗掉系統(tǒng)內(nèi)所有的金屬末,裝復(fù)拆檢部位,接上壓力表,啟動發(fā)動機,發(fā)現(xiàn)后泵壓力降至2.5 MPa左右,同前泵的壓力相同。幾次啟動發(fā)動機,每次都能順利啟動,說明故障已被排除。